公務(wù)員期刊網(wǎng) 論文中心 正文

礦用局部通風(fēng)機安全管理技術(shù)措施

前言:想要寫出一篇引人入勝的文章?我們特意為您整理了礦用局部通風(fēng)機安全管理技術(shù)措施范文,希望能給你帶來靈感和參考,敬請閱讀。

礦用局部通風(fēng)機安全管理技術(shù)措施

[摘要]為了避免礦井通風(fēng)系統(tǒng)紊亂,保證礦用局部通風(fēng)機安全高效運轉(zhuǎn),降低通風(fēng)機事故率,大同煤礦集團(tuán)虎龍溝煤礦通過技術(shù)研究,分析了礦用局部通風(fēng)機在使用過程中存在的主要問題,并提出切實可行的技術(shù)和管理解決措施,有效提高了風(fēng)機安全穩(wěn)定性,降低了風(fēng)機事故率。

[關(guān)鍵詞]通風(fēng)設(shè)備;安全管理;問題分析;措施研究

1概述

大同煤礦集團(tuán)虎龍溝煤礦目前采掘工作面布置在井田一盤區(qū),回采5#煤層。盤區(qū)內(nèi)共布置4個掘進(jìn)工作面,2個回采工作面。掘進(jìn)工作面采用局部通風(fēng)機供風(fēng)方式,局部通風(fēng)機功率為55kW。由于受生產(chǎn)條件、風(fēng)機安裝質(zhì)量以及檢修維護(hù)水平等限制,礦井內(nèi)局部通風(fēng)機在使用期間經(jīng)常出現(xiàn)故障。該礦事故統(tǒng)計報告顯示,2016年共計發(fā)生9起機電事故,其中局部通風(fēng)機事故5起,占總事故率的55.5%,造成煤礦直接損失達(dá)82.7萬元。對此,虎龍溝煤礦通過技術(shù)研究,對礦用局部通風(fēng)機在日常使用期間存在的主要問題進(jìn)行分析,并根據(jù)實際情況采取相應(yīng)對策措施,確保掘進(jìn)工作面安全穩(wěn)定通風(fēng)。

2礦用通風(fēng)機使用過程中存在的主要問題

(1)電機散熱問題。礦用通風(fēng)機電動機與驅(qū)動輪直接連接且位置固定不變。由于礦井內(nèi)風(fēng)塵及瓦斯?jié)舛雀?,風(fēng)機在運轉(zhuǎn)時散熱相對較慢[1],當(dāng)通風(fēng)機長期運轉(zhuǎn)時,其電動機溫度不斷升高,最終導(dǎo)致電動機燒毀,影響通風(fēng)機安全穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。(2)風(fēng)機螺栓連接不牢固。風(fēng)機在對接安裝時由于安裝不規(guī)范、安裝人員專業(yè)技術(shù)水平有限等,導(dǎo)致風(fēng)機零部件間螺栓連接不牢固,而風(fēng)機在運轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生振動,從而出現(xiàn)螺栓脫落、螺栓與零部件磨損等現(xiàn)象,降低了風(fēng)機安全性能,影響風(fēng)機正常運轉(zhuǎn)。如對旋局部通風(fēng)機二級電動機端法蘭與支承固定環(huán)之間連接螺栓經(jīng)常出現(xiàn)松動,導(dǎo)致葉輪在轉(zhuǎn)動時振動加大,葉輪與風(fēng)機外罩產(chǎn)生碰撞摩擦,加大電動機負(fù)荷,長期運轉(zhuǎn)會導(dǎo)致電動機燒毀。(3)風(fēng)機閉鎖、自動切換功能失效。采掘工作面局部通風(fēng)機在運轉(zhuǎn)過程中,必須能夠高靈敏度實現(xiàn)“三閉鎖”及自動切換功能,但是在實際煤礦生產(chǎn)中由于風(fēng)機開關(guān)聯(lián)鎖功能失效、風(fēng)機配套感應(yīng)器故障以及風(fēng)機自動化水平低等原因,風(fēng)機運轉(zhuǎn)時若出現(xiàn)故障、瓦斯超限、風(fēng)量不足,對工作面設(shè)備動力電源無法實現(xiàn)閉鎖作用[2],主風(fēng)機出故障時無法正常切換,從而造成煤礦重大安全事故發(fā)生,如瓦斯爆炸、火災(zāi)等。(4)風(fēng)機使用壽命短。由于風(fēng)機在安裝時,安裝質(zhì)量不合格以及后期檢修維護(hù)不到位,造成風(fēng)機運轉(zhuǎn)時會產(chǎn)生逆向推力,從而加大了軸承摩擦力,出現(xiàn)抱軸現(xiàn)象,電動機負(fù)荷加大,定子繞組燒毀等,大大降低了風(fēng)機使用壽命。(5)風(fēng)機自動化監(jiān)測水平低。由于風(fēng)機自動化監(jiān)測水平低,風(fēng)機在檢修維護(hù)時完全靠人工觀察,無法全面對風(fēng)機進(jìn)行檢修,特別是位于風(fēng)機內(nèi)部的葉輪,受化學(xué)物質(zhì)腐蝕及運轉(zhuǎn)摩擦影響,葉輪表面產(chǎn)生裂紋,在檢修時很難被發(fā)現(xiàn)。受損葉輪若不及時更換,會造成葉輪斷裂,致使通風(fēng)機供風(fēng)風(fēng)壓、風(fēng)量不足,威脅著煤礦安全生產(chǎn)。(6)風(fēng)機電機燒毀。風(fēng)機安裝前未嚴(yán)格按照供風(fēng)線路長度、供風(fēng)風(fēng)量合理選擇風(fēng)機型號,同時風(fēng)機供電時未嚴(yán)格執(zhí)行“三?!惫╇娨?,致使供電電壓不穩(wěn)定,風(fēng)機運轉(zhuǎn)時負(fù)荷嚴(yán)重,從而造成風(fēng)機電機繞組絕緣電阻降低、絕緣短路等,嚴(yán)重時燒毀電機。

3采取對策措施

(1)完善管理制度。煤礦企業(yè)應(yīng)完善通風(fēng)機管理制度,加大風(fēng)機安全管理力度,發(fā)現(xiàn)隱患及時處理;同時在日常管理中應(yīng)提高風(fēng)機管理人員專業(yè)知識水平,管理、檢修人員能夠熟練掌握風(fēng)機結(jié)構(gòu)及工作原理,對于風(fēng)機常見故障能夠快速處理,從而減少風(fēng)機故障,提高風(fēng)機使用壽命。(2)提高風(fēng)機散熱功能。傳統(tǒng)風(fēng)機電動機密封在風(fēng)機罩內(nèi),且風(fēng)流中含有瓦斯、風(fēng)塵等,完全靠風(fēng)流散熱作用小,所以可改變風(fēng)機結(jié)構(gòu),讓風(fēng)機電動機實現(xiàn)半密封狀態(tài),即采用電動機隔離防護(hù)裝置代替?zhèn)鹘y(tǒng)的密封罩。隔離防護(hù)罩主要由瓦斯過濾器、風(fēng)塵濾膜以及通風(fēng)護(hù)罩等部分組成,風(fēng)流進(jìn)入風(fēng)機內(nèi),部分風(fēng)流進(jìn)入隔離防護(hù)罩后經(jīng)瓦斯過濾器及濾塵膜作用,再進(jìn)入風(fēng)機護(hù)罩內(nèi),從而起到風(fēng)流降溫作用。(3)引進(jìn)新技術(shù)、新設(shè)備。一是安裝無時差自動切換聯(lián)鎖裝置。傳統(tǒng)煤礦通風(fēng)機在切換時存在5~10s停風(fēng)時間段,對于高瓦斯礦井,風(fēng)機存在切換時差很容易造成工作面瓦斯集聚,甚至發(fā)生重大煤礦安全事故。所以可通過安裝無時差自動切換聯(lián)鎖裝置,代替?zhèn)鹘y(tǒng)切換裝置。該裝置主要通過PLC控制柜及聯(lián)鎖開關(guān)控制,當(dāng)主副風(fēng)機進(jìn)行切換時,主風(fēng)機在未接收到副風(fēng)機完全開啟信號之前仍處于正常供風(fēng)狀態(tài),副風(fēng)機完全開啟且穩(wěn)定運轉(zhuǎn)后,通過聯(lián)鎖作用切斷主風(fēng)機電源。二是采用超聲波無損檢測技術(shù)對風(fēng)機葉輪進(jìn)行檢測。超聲波無損檢測技術(shù)主要是利用超聲波發(fā)射器對葉輪發(fā)出聲波,使聲波從葉輪截面穿過,當(dāng)葉輪有裂紋或內(nèi)部有損傷時,經(jīng)反射作用形成不同脈沖圖像,然后根據(jù)圖像分析處理葉輪損傷位置。(4)強化風(fēng)機“三專”管理,提高風(fēng)機“三閉鎖”作用。①礦用通風(fēng)機必須具有獨立的“三專”供電系統(tǒng),風(fēng)機供電前必須進(jìn)行準(zhǔn)確計算,應(yīng)根據(jù)風(fēng)機功率合理選擇變壓器容量、供電開關(guān)以及供電電纜截面積等,在“三?!惫╇姇r嚴(yán)禁接入其它分支供電負(fù)荷,避免因風(fēng)機供電不穩(wěn)定而造成電機燒毀事故發(fā)生。②風(fēng)機安裝后必須對各保護(hù)裝置進(jìn)行動作實驗,特別是風(fēng)電閉鎖器、瓦斯電閉鎖器、故障閉鎖器必須確保動作靈敏可靠,定期對“三閉鎖”保護(hù)裝置進(jìn)行調(diào)校,發(fā)現(xiàn)故障時必須及時更換。(5)建立完善風(fēng)機故障檢測系統(tǒng)。①通過安裝故障檢測系統(tǒng)實時對風(fēng)機故障檢測。該系統(tǒng)主要由風(fēng)機性能檢測儀、傳感器、聯(lián)鎖開關(guān)、PLC控制柜、主機系統(tǒng)等部分組成。②當(dāng)風(fēng)機出現(xiàn)故障時,風(fēng)機性能監(jiān)測儀直接將故障信號傳遞至PLC控制柜,故障信號經(jīng)處理后及時將電源“關(guān)閉”、傳遞至主副風(fēng)機200A聯(lián)鎖開關(guān),此時主風(fēng)機停止運轉(zhuǎn),副風(fēng)機開啟,同時通過系統(tǒng)自檢功能及時查找風(fēng)機故障源及故障地點,并上傳至主機系統(tǒng)。

4結(jié)語

大同煤礦集團(tuán)虎龍溝煤礦通過技術(shù)研究,對礦用局部通風(fēng)機存在的主要問題進(jìn)行合理分析,并提出了有效對策措施。實際應(yīng)用效果表明,采取措施后2017年該礦未發(fā)生一起風(fēng)機事故,節(jié)約維修費用達(dá)50余萬元,保證了掘進(jìn)工作面通風(fēng)系統(tǒng)穩(wěn)定性及通風(fēng)安全性,提高了風(fēng)機使用壽命,取得了顯著的安全、經(jīng)濟效益。

[參考文獻(xiàn)]

[1]劉永鵬.煤礦通風(fēng)設(shè)施安全管理探討[J].機械管理開發(fā),2017(7):159-160.

[2]郝利嘉.在煤礦通風(fēng)機葉片上無損檢測技術(shù)的運用[J].能源與節(jié)能,2015(5):139-140.

作者:陳軍 單位:大同煤礦集團(tuán)虎龍溝煤礦