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談軟巖巷道圍巖穩(wěn)定控制技術(shù)應(yīng)用

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談軟巖巷道圍巖穩(wěn)定控制技術(shù)應(yīng)用

[摘要]根據(jù)某礦西翼軌道大巷變形破壞特征,提出了西翼軌道大巷支護(hù)采用“一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)+二次高剛支護(hù)+關(guān)鍵部位支護(hù)+滯后注漿加固”技術(shù)方案,并開展了工程試驗(yàn)研究。該支護(hù)方案提高了圍巖承載的整體性和圍巖強(qiáng)度,由被動(dòng)支護(hù)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)支護(hù),有效地控制了巷道頂板下沉、兩幫內(nèi)擠和底鼓。

[關(guān)鍵詞]軟巖巷道;底板注漿加固;圍巖控制;礦壓顯現(xiàn)

引言

軟巖巷道圍巖強(qiáng)度低、結(jié)構(gòu)弱面發(fā)育,甚至具有膨脹、流變特性,主要表現(xiàn)為大變形、大地壓、難支護(hù)的特點(diǎn)[1-3]。由于軟巖巷道所處的復(fù)雜工程地質(zhì)條件以及軟巖巷道支護(hù)不當(dāng)而造成巨大的返修量問題,不僅造成很大的經(jīng)濟(jì)浪費(fèi),而且使整個(gè)礦井生產(chǎn)陷于困境,甚至關(guān)閉[4]。井下軟巖巷道變形具有時(shí)間效應(yīng)、空間效應(yīng)及易受擾動(dòng)性等特點(diǎn),在礦井生產(chǎn)中,軟巖巷道支護(hù)是較難解決的問題[5]。以山西某煤礦為研究對(duì)象,該礦主采煤層頂?shù)装寰鶠槟鄮r,且西翼軌道巷也布置在泥巖中。由于圍巖的力學(xué)性能較差,所以巷道極易發(fā)生較大變形。其變形特征主要以巷道整體收斂和底鼓為主,且巷道收斂率和底鼓量都較大,巷道必須經(jīng)多次返修才能使用,直接影響了礦井的正常生產(chǎn)。為解決以上問題,通過對(duì)圍巖巷道的礦壓監(jiān)測,測試圍巖物理成分及力學(xué)參數(shù),揭示該礦井典型巷道圍巖變形失穩(wěn)原因,制定了適合該礦的支護(hù)方案,取得了較好地支護(hù)效果。

1巷道圍巖變形特征

西翼軌道巷收斂變形規(guī)律如圖1所示。該礦主采煤層頂?shù)装寰鶠槟鄮r,且西翼軌道巷也布置在泥巖中。由于圍巖的力學(xué)性能較差,所以巷道極易發(fā)生較大變形。通過分析圖1可知,西翼軌道巷的變形特征主要以底鼓為主,且巷道收斂率和底鼓量都較大,底鼓變形量達(dá)到370mm,兩幫移近量及頂板下沉量均達(dá)到120mm。

2軟巖巷道圍巖控制工程實(shí)踐

2.1圍巖穩(wěn)定控制技術(shù)方案

根據(jù)西翼軌道大巷破壞特征及原因分析,提出巷道圍巖穩(wěn)定控制技術(shù)方案為:一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)+二次高剛支護(hù)+關(guān)鍵部位支護(hù)+滯后注漿加固。(1)一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)技術(shù):軟巖進(jìn)入塑性區(qū)后,本身仍具有較強(qiáng)的承載能力,因此應(yīng)在不破壞圍巖本身承載強(qiáng)度的基礎(chǔ)上,充分釋放其圍巖變形能,先實(shí)現(xiàn)強(qiáng)度耦合,再實(shí)施高強(qiáng)錨桿(索)、高預(yù)緊力支護(hù)。(2)二次高剛度支護(hù)技術(shù):文獻(xiàn)[6]詳細(xì)描述了該技術(shù)。(3)底板加固技術(shù):采用巷道底板深孔錨索注漿加固技術(shù),能夠同時(shí)利用注漿加固與錨索加固的優(yōu)點(diǎn)。(4)滯后注漿工藝:耦合支護(hù)后,通過觀測巷道表面位移、巷道頂板離層檢測及巷道圍巖深部多點(diǎn)位移等數(shù)據(jù),分析巷道圍巖應(yīng)力應(yīng)變規(guī)律,確定合理的注漿時(shí)機(jī)。注漿采用水泥水玻璃單液漿,水泥采用525#普通硅酸鹽水泥,水玻璃濃度為45°Bé,用量為水泥質(zhì)量的3%~5%,水灰質(zhì)量比在0.7~1.0。

2.2西翼軌道大巷圍巖控制技術(shù)參數(shù)

2.2.1錨桿(索)支護(hù)設(shè)計(jì)參數(shù)根據(jù)理論計(jì)算和數(shù)值模擬計(jì)算分析,確定錨桿(索)支護(hù)參數(shù)如下:頂板及兩幫錨桿規(guī)格均為準(zhǔn)22mm×2600mm,間排距均為750mm×800mm;頂板錨索規(guī)格為準(zhǔn)18.9mm×7300mm,每排3根,間排距為2000mm×1600mm。

2.2.2底板圍巖鼓起治理技術(shù)參數(shù)底板采用超挖回填深孔錨索注漿加固技術(shù)治理底鼓。首先,每排施工3個(gè)的淺孔注漿管,其中2個(gè)底角孔、1個(gè)中間孔??咨?.5m,孔徑42mm,間排距為1400m×2000mm,淺孔注漿管用準(zhǔn)25mm、長1m的鋼管制作。然后,每排布置2個(gè)深孔錨索注漿孔(孔間距2000mm、排距1500mm),孔深7m,孔徑60mm。錨索規(guī)格為準(zhǔn)18.9mm×6300mm,注漿管用準(zhǔn)20mm、長5m的鋼管制作,注漿管孔口加絲外露混凝土地平50mm。

2.2.3注漿技術(shù)參數(shù)注漿采用水泥水玻璃單液漿,水泥采用525#普通硅酸鹽水泥,水玻璃濃度為45°Bé,用量為水泥質(zhì)量的3%~5%,水灰質(zhì)量比在0.7~1.0。

3圍巖穩(wěn)定控制效果分析

通過在西翼軌道大巷采用了“一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)+二次高剛支護(hù)+關(guān)鍵部位支護(hù)+滯后注漿加固”技術(shù)方案進(jìn)行了工程試驗(yàn),在工業(yè)性試驗(yàn)巷道設(shè)置了1個(gè)變形測試斷面,主要測試巷道兩幫內(nèi)擠和頂板下沉量,測試結(jié)果如圖2所示。測試結(jié)果表明,巷道經(jīng)過一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)、二次高剛及關(guān)鍵部位支護(hù)及滯后注漿加固后,提高了軌道巷圍巖承載的整體性和圍巖強(qiáng)度,由被動(dòng)支護(hù)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)支護(hù),有效地控制了巷道頂板下沉、兩幫內(nèi)擠和底鼓,巷道幾乎沒有發(fā)生變形,頂板平均下沉量僅為2mm,兩幫平均內(nèi)擠不到3mm,且巷道已處于穩(wěn)定狀態(tài)。變形測試結(jié)果說明,支護(hù)結(jié)構(gòu)能夠滿足軟巖巷道圍巖穩(wěn)定控制的技術(shù)要求。通過對(duì)錨網(wǎng)形成的承載結(jié)構(gòu)進(jìn)行注漿后,錨桿從端頭錨固變?yōu)槿L錨固,所以在錨桿端頭安裝的液壓枕從安裝開始(有一定的初始預(yù)緊力)到隨后的巷道使用過程中,液壓枕的讀數(shù)沒有明顯的增大,反而略有下降(由于錨桿在一定預(yù)緊力作用下,發(fā)生少量松弛現(xiàn)象)。

4結(jié)論

(1)根據(jù)西翼軌道大巷變形破壞特征分析,西翼軌道大巷的破壞原因?yàn)椋合锏绹鷰r的巖性較差、采動(dòng)支承壓力影響及支護(hù)方案的不合理,巷道變形以底鼓為主,底鼓變形量最大達(dá)到370mm。(2)應(yīng)用軟巖巷道耦合支護(hù)原理,提出了西翼軌道大巷支護(hù)采用“一次有控卸壓高強(qiáng)支護(hù)+二次高剛支護(hù)+關(guān)鍵部位支護(hù)+滯后注漿加固”技術(shù)方案,并開展了工程試驗(yàn)研究。工程試驗(yàn)效果顯示,圍巖承載的整體性和圍巖強(qiáng)度提升了,由被動(dòng)支護(hù)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)支護(hù),有效地控制了巷道頂板下沉、兩幫內(nèi)擠和底鼓。

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作者:郭玉峰 單位:山西西山晉興能源有限責(zé)任公司